康康工厂拧螺丝第三天,亲身的经历让我更加看透了人性!

康康工厂拧螺丝第三天,亲身的经历让我更加看透了人性!

首页休闲益智拧螺丝工厂更新时间:2024-04-21


人性大多都是冷漠‬自私‬的,尤其是在各自挣钱面前。

‬初入工厂,不要指望别人能够很用心地教你。

从12月1号进入富士康,经过一个多星期的静默和密接隔离,9号正式分发,10号开始流水线打螺丝。

三十多岁了,第一次进工厂,本以为在工厂里面都是年轻同龄人,彼此相处会容易许多。

然而经过这三天的工作和生活,才发现现实与自己想象的出入非同一般,用文字记录下来,也算是对自己的一些忠告吧。

刚进入车间的第一天,顺利的被分发到了拧螺丝工作线。因为之前从来都没有干过,流水线领导特意安排了一个人教,说罢就给我安排了一个老员工的身边。

起初的时候我就一直站在老人的身后去看,拧螺丝可不是只是把螺丝拧紧就行,里面有好几道流程。

第一步,第二步,第三步等等总共六七个步骤(涉及到专业,就不一一说明了)。

一个人站在那里看了差不多一个多小时还是没有看到其中的门路,中途也客客气气地询问了老员工,对方总不是漫不经心地回复一两句。再加上都戴着口罩,车间也吵闹,所以就一直听不清楚。

一直俯下身子侧耳听,依旧是听不清。多次问了之后,也许是对方也烦了,直接说了一句我现在不想说话,你自己多看两遍吧。

见对方这样回复我也就没有多说什么了,一直默默的看着。过了差不多二十分钟吧,线长可能发现了问题,大声吆喝了一个人:XXX,你手把手教这个人。

说实话我的内心是很高兴的,想着终于有人指导了。跟着学了几分钟就让我开始自己打了,说罢就离开。

‬自己操作,不合格率居高不下。

最开始自己一直笨手笨脚的,流程还总是容易弄错,想着第一天上班属于正常吧,只需要多加练习,慢慢就会好的。

然而可怕的事情发生了,第一天和第二天我一直是按照学到的步骤去打螺丝,虽然速度上有所提升,然而不良率(不合格率)一直居高不下。

几乎每隔几分钟,流水线后面的质检就会拿过来两三天我打过的产品说是不合格。要么就是螺丝打歪了,要么就是螺丝没有拧紧,要么就是排线没有铺放平整,要么就是。。。

总之,就是各种各样的问题。弄得我甚至一度怀疑自己,自己真的是太笨了,这个活儿估计干不了了,不是自己不愿意干,而是领导就要让我下课了。

自己本身就是一个要强的人,想着不能这样灰溜溜的打退堂鼓,多次不断地鼓励自己,勤加练习就一定可以达标。

‬不合格率居高不下,后工序质检领导看不下去了。

第二天上班,拧螺丝了拧了快两个小时,后面质检的也没有送过来不良品,心中还在暗暗惬意,以为自己有进步了呢。

正当干劲儿十足地时候,后工序的领导直接端了两个盘子走过来,大声吆喊XXX(我的名字)在哪里做。

举手示意之后,领导怒气冲冲的走了过来。这十几个都是你打了吧,你看看全部不合格,各有各的毛病。

说实话,我知道找我肯定是不合格的问题,但是没有想到这么多数量,整个人瞬间感觉都被击穿了一般。

要想把这十几个不良品弄好,需要把螺丝全部拆掉,元件取下来,重新铺,重新打,没有半个小时是完不成的。

心情一下子跌落到谷底,没有办法只能硬着头皮接了过来。而旁边的老人们只是抬头看了一眼,就继续低头忙各自的事情了。

‬后工序领导亲自手把手教学,让我重拾信心。

本来已经心如死灰,然而接下来发生的事情重燃了我的希望。

接过盘子,后工序领导骂骂咧咧的说了一句,新人出现不合格属于正常,但是频繁出现不合格数量还这么多几乎没有。究竟是咋回事儿。

“你先不要修了,拿一台新机器,全程打一遍让我看看到底是哪里出现了问题”。

见我有些犹豫,领导直接从流水线上给我拿了一个新机器放在我的操作台上,然后就站在我的侧身后。

战战兢兢,如履薄冰啊!

第一步没问题。

第二部刚要动手,停!这个排线不能这样铺,容易引起褶皱,不能用镊子触碰容易划伤元件,用手指肚轻轻地摁一下就行。

继续。第三部也没有问题。

第四部是整个过程的关键,进行了不到一半,领导如释重负地说了一句,我终于知道为啥你打螺丝总是打歪或者打不严实了。

这都是谁给你教的,全是错的。

你起来,我给你操作一遍。

这个铁片不是简简单单的铺上去就行,这样不牢固,打螺丝稍微一用劲儿就错开了,后边你怎么打螺丝都是歪的。

这个铁片上边有一个卡扣,刚好能够卡到螺丝眼儿里边,这样螺丝孔就是对齐的;其次,下面有一个凹槽,可以固定铁片不来回松动。

上下都弄牢固,螺丝你怎么打都不会歪了。

边说边给我显示铁片上面的两个卡扣,本身元件就小,不仔细看根本看不出来,同时安的时候要用手去感觉,有轻微“咯噔”一动的时候就说明摆放正确了。

接下来领导就继续给我显示了拧螺丝的环节,结果出来之后真的是平平整整,没有任何瑕疵。

“刚才说的那些记住了没有,给我演示一遍”

我接过工具,开始了验证。顺利的铺完排线,领导夸了一句。铺铁片的时候,花了好长时间,中途领导不停地安慰,不着急慢慢感觉,因为元件比较小,只能自己感受那微微的咯噔动作。

经过好几次尝试,终于感觉手部轻轻的弹了一下。成功了,顺势开始拧螺丝,出来之后我先检查了一下,然后递给了领导。

对了,这样就没有问题了!就是速度有点儿慢了,多多练习就可以了,说罢就离开了!

‬工艺操作终于不再是问题,可以放宽心了。

如释重负啊!原来自己之前的做法全部错误的,很多窍门自己都不知道。

接下来的整个后半夜我一直按照新的思路来来拧螺丝,打了足足有近80个产品,只出现了两个不良品,还是因为没有检查好路径,与重要的螺丝没有关系。

在经过第二天一整天的操作,后工序的质检人员再也没有找过我。

我相信这是一个好的重新开始,慢慢地都会好起来的!

‬从最开始的老人潦草培训到后来后工序领导的耐心手把手教学;从最开始的不合格率居高不下到后来的合格率几乎百分之百;从最开始的心如死灰到后来的重拾信心。。。

短短三天真的是经历了许多,已经很久没有这种感觉了。

‬同时,短短三天的时间也让我更加感受到了人性的复杂。在所有人都忙着低头赚钱的时候,不相干人彼此之间更多的是冷漠无情和自私,因为帮助了你其实是在耽误他的时间。

更何况来的人更多的都是短时工,两个月之后就各奔东西,这辈子很难再见了。

‬同时也很感激后工序领导的手把手教学,不仅仅是让我能够更加有底气的面对接下来近两个月的工作,更也让我明白任何工作都是存在技巧,埋头苦干不如带着脑子钻研。

今天的分享就写到这里吧!

我是谷底的毛毛虫,点击右上方关注,接下来每天分享我的工厂拧螺丝经历,带你一起看透人性!

查看全文
大家还看了
也许喜欢
更多游戏

Copyright © 2024 妖气游戏网 www.17u1u.com All Rights Reserved