转载--负荷55万,退高加实操过程详细解析!【推荐】

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首页角色扮演虹降之海更新时间:2024-06-16

来源:汽机学习笔记

运行方式:

负荷550MW。3B、3C、3D、3E、3F制粉系统运行,六大风机,双汽动给水泵运行。因3号高加水侧压力表管处泄漏,无法进行堵漏缺陷处理,进行高加退出运行缺陷处理。

高加退出前后参数如下表:

参数

解列前

解列后

负荷(MW)

550

553

给水流量(t/h)

1543

1255

凝结水流量(除氧器前)(t/h)

1275

1385

水煤比(t/h)

7.3

6.5

总煤量(t/h)

211.4

214.6

减温水总量(t/h)

78.1

179.3

给水温度(℃)

271.1

187.8

脱硝入口烟气温度(℃)

340.7/345.7(L/R)

299.6/297.3(L/R)

主汽压力(Mpa)

24.24

24.42

再热压力(Mpa)

3.58

3.69

四抽压力(Mpa)

0.92

0.98

真空(Kpa)

-96.0/-95.6(HP/LP)

-96.2/-95.6(HP/LP)

调节级压力(Mpa)

15.3

13.8

主汽温度(℃)

551.6/557.5

557.0/556.2

再热温度(℃)

564.7/555.8

563.8/565.9

脱硝、低省投退情况

投入

退出

操作过程:

1、准备好操作票,按操作票监护操作。共同进行了操作前高加退出的主要危险点分析。

2、联系热工退出高加水位保护。

3、高加退出时严防主汽、调节级压力超限,选择了调度下令降负荷时,将#3机组负荷降至550MW稳定后开始操作。

4、开启低压疏水扩容器减温水手动门,确认疏扩减温水备用良好。

5、在退高加前适当降低除氧器水位。高加三段抽汽电动门关闭后,易造成四段抽汽超限,进而造成除氧器超压,除氧器安全门动作。

6、高加切除后防主蒸汽超压,据经验数据550MW负荷以上进入高加蒸汽流量为不小于300t/h,高加切除后300t/h全部进入汽轮机做功,致主蒸汽超压,选择提前适当减小给水流量。

7、操作抽气电动门时缓慢操作,选择在关闭电动门2-5秒后就中停,待参数稳定后继续操作,直至完全关闭后,再开始关闭抽气逆止门。保持给水温降率小于2℃/min。

8、退高加时,先退汽侧,再退水侧,1、2、3号高加按压力由高到低逐台退出,防止三台高加事故疏水同时开启时减小对凝汽器钛管热冲击。

9、关闭高加抽气门时,确保上一级抽气压力大于下一级抽气压力至少0.5Mpa,当差压接近0.5Mpa时,可以全关上一级抽气电动门,并将高加疏水切至事故疏水。同时开启疏扩喷水减温。监视好疏扩疏水温度和凝汽器真空变化。保证真空不低于-90Kpa。

10、最后在退#3高加汽侧时,确保三段抽气压力大于除氧器压力0.5Mpa以上,否则,应先将#3高加疏水切至事故疏水,以免除氧器返水至#3高加。操作过程中,监视好高加的上下壁温变化趋势,严防抽气管道进水。发现异常,立即关闭抽气逆止门。将高加事故疏水门快速开至全开。

11、高加汽侧退出后关闭1、2、3号高加连续排气手动门。

12、退高加水侧:先关闭高加给水入口三通门,确认关闭正常后,再关高加出口门,操作过程中派人就地观察阀门动作情况,严密监视机组省煤器入口流量变化。防止锅炉发生断水。

13、确认高加注水门和平衡阀关闭严密,再开始对高加系统进行了放水消压。此时注意监视高加水位变化、机组真空变化。确认高加无泄漏。

退出操作时相关曲线入下图:

经验总结:

由上图并结合经验数据可以看出:550MW负荷以上高加解列时,给水流量下降不小于300t/h,给水温度下降83℃。水煤比下降值大概为1(与煤质有关),主再热温度基本稳定。操作时迅速减小给水流量300t/h,可以避免主蒸汽超压。

排烟温度下降40℃。凝结水流量上升110t/h。总减温水流量上升。因抽气全进入汽机做功,蒸汽流量减小,调节级压力下降1.5Mpa,四抽压力上升0.6Mpa。

高加解列曲线图

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